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拋丸后工件表面殘留水印問題

拋丸后工件表面殘留水印問題

目前,吊鉤拋丸清理技術是最常用的經濟、可靠的表面處理方法。柳州五菱汽車工業有限公司為對某CVT無級變速器帶輪及帶輪軸產品進行表面拋丸清理,新購入一臺吊鉤式拋丸清理機用于該工序。


一、產品狀態及拋丸要求


用于拋丸的產品是CVT無級變速器主動、從動帶輪及帶輪軸,工件材料為20CrMoH鋼(GB/T 5216—2014),工件硬度為58~64HRC。上機前狀態已經滲碳淬火、回火,帶輪軸中心孔殘留少量淬火油。

拋丸后要求:表面潔凈、色澤均勻一致、無損傷,不允許有油斑、水跡和氧化皮,中心孔無鋼丸殘留,拋丸表面覆蓋率≥98%。節拍要求:35s/件(兩班制,10.5h/班,300天/年)。



二、拋丸設備信息


設備型號為吊鉤式拋丸清理機SHBX-III-AL,設備技術參數見表1。

表1  設備主要技術參數


三、設備主要特點


1)吊鉤公轉、自轉裝置為摩擦盤式,兩工位180°回轉,帶3點停止功能,最大吊重100kg/鉤。

2)拋丸清理機上料區敞開,其中一個工位在進行拋丸清理時,另一工位可人工進行工件裝卸。

3)拋丸室內采用高耐磨性硬保護:彈丸直射部位采用高錳鋼耐磨護板(SMn80)及鑄Cr15,內側采用耐磨橡膠護板,可有效地防止彈丸對室殼的磨耗。

4)結構緊湊,密封性好,運行噪聲低,適用于批量生產。


四、設備存在問題描述


工件在經過拋丸清理后,從動帶輪內腔外壁及錐面無銹跡、水印,但每掛處于上層的工件有3~4件液壓缸壁底側存在1~4處淺色水印;另有部分主動帶輪軸大端深孔內,用燈光照射檢查發現有水印痕。

延長拋丸時間至1800s,能去除水印,但延長拋丸時間后,生產節拍不能滿足原設定的要求。

拋丸清理后有水印的工件如圖1、圖2所示。

圖1  從動輪產品殘留水印


圖2  主軸產品深孔內有印痕


目前,客戶對產品表面質量的要求越來越嚴格,產品出現肉眼可見的外觀質量缺陷將被拒收,并會給客戶留下不好的印象,可能對產品配套份額產生影響,因此必須認真對待、妥善解決。


五、水印出現的原因分析


影響拋丸清理表面質量的因素眾多,我們從工件拋前表面質量、工藝參數、工裝及拋丸機本身等因素著手,分析影響拋丸工件表面質量的可能原因,提出對策并進行工藝試驗驗證。

5.1 拋丸清理前工件表面質量
(1)工件拋丸清理前有銹蝕
經觀察分析,2023年因受疫情影響,工廠春節后停產,工件庫存時間過長,加上空氣濕度大,使工件產生銹蝕,如圖3、圖4所示。

圖3  帶輪拋丸清理前銹跡


圖4  帶輪軸拋丸清理前銹跡


為改善工件銹蝕狀況,除嚴控生產計劃、盡可能縮短庫存時間外,對庫存的工件采取了防銹、包裝遮蔽處理。

(2)工件在拋丸清理前,銀灰色基體表面呈現無規則黃色花斑
經觀察,黃斑主要在回火后出現(見圖5),分析可能是清洗液存留物引起的。淬火后的清洗工序為:排油→脫脂(含浸泡+噴淋)→清洗(噴淋)→高溫烘干。因工序中只有一道清洗工序,很容易將脫脂液混入清洗槽,導致清洗槽污染,污染的清洗槽液在工件烘干前未排凈可能會產生水印。

圖5  清洗后表面黃斑

為測試清洗劑濃度對工件表面產生黃斑的影響,我們采用2.5%、2.0%、1.5%不同清洗劑濃度的清洗液進行試驗驗證,發現改變濃度無法消除黃斑。改用甲醇清洗進行驗證,黃斑可明顯消除,如圖6所示。因生產線沒有位置增加清洗工位,為盡可能消除脫脂清洗液對工件表面的影響,擬在清洗后增加吹水工序,更換清洗劑型號,選用無殘留類清洗劑,以消除此表面質量隱患。

圖6  用甲醇清洗表面無黃斑


(3)回火處理后工件表面殘留有油污,拋丸難以去除
經分析,因回火爐排氣管道垂直于爐子上方,拆開管路檢查發現接口處殘留油污,當油污直接流回回火爐時,經過風扇攪拌后掉落至工件表面形成油污點,如圖7、圖8所示。

圖7  回火后表面殘留油斑


圖8  排氣管道殘留油污


改進措施:對原有管道進行改造,在管道底部增加接油、排油裝置,避免油污進入回火爐,煙道接排油裝置如圖9、圖10所示。

圖9  接排油裝置示意   圖10  煙道接排油裝置


5.2 工藝參數對拋丸清理表面質量影響分析
工藝參數包括鋼丸材料、直徑、速度、流量、拋射角度、距離、時間和覆蓋率等,其中任何一個參數的變化都會不同程度地影響拋丸清理效果。


將工裝掛滿工件,按照正常加工條件,通過調整鋼丸的流量、硬度、大小以及不同的拋射角度、時間,調整工件位置、朝向、數量等進行工藝試驗,對比各工況下工件清理效果的差異,尋找拋丸清理合格需要的參數及時間,為進一步提出整改方案、改善工件表面質量提供依據。

根據試機現場驗證情況,經討論研究后重新確定了工藝條件:主動、從動帶輪軸由9個/掛改為15個/掛,主動、從動帶輪由20個/掛改為28個/掛,鋼丸由φ0.6mm換成φ0.8mm,硬度由45~52HRC提高至58~63HRC,再次工藝驗證的結果見表2,清理合格時間為1260~1500s。

表2  工藝參數對拋丸表面質量的影響

工藝參數

預測原因

驗證方案

驗證效果

鋼丸流量

供丸量不足,拋射的鋼丸力度不夠

拋丸速度設置為高速,拋頭電流調至15~16A,對比不同鋼丸流量對工件清理效果的差異,尋找拋丸器最佳負載電流

表面質量無明顯改善,通過不同拋丸器頻率55Hz、65Hz、75Hz、85Hz進行驗證,拋丸驗證結果表明高頻率并不比低頻率效果好

拋射角度、距離

拋射區不正對被拋打工件

通過調整兩拋頭角度,更改工裝掛具改變裝掛方式,增大斜放角度,以及調整工件裝掛高度、開口朝向及角度等方式,盡量使鋼丸正擊工件內腔、錐面

 通過對不同拋丸角度、不同裝料方式進行試驗對比,帶輪軸表面質量有一定程度的改善,而帶輪無明顯改善,各層工件內腔、錐面仍有較明顯的水印

鋼丸硬度

鋼丸硬度不合適

用硬度58~63HRC的鋼丸替換45~52HRC的鋼丸,對比不同硬度的鋼丸對工件清理效果的差異,尋找與工件硬度(58~64 HRC)相近的鋼丸,以及拋丸清理合格的時間

1)在節拍時間內,帶輪拋丸效果因液壓缸內壁被遮擋,水印無法去除

2)在節拍時間內,帶輪軸的拋丸效果也沒有明顯提升,同樣需加長時間拋丸才能去除水印

鋼丸直徑

鋼丸粒度不合適

φ0.8mm鋼丸替換φ0.6mm鋼丸,單個鋼丸質量、大小約為原來的2.3倍,對比不同大小的鋼丸對工件清理效果的差異

φ0.8mm鋼丸比φ0.6mm鋼丸的力度大,但在電流不變的情況下,單次投射出來的顆粒數少,覆蓋率受影響,拋丸效果沒有明顯提升

拋射時間

拋射時間不合適

不斷調整拋射時間,增加覆蓋率,直至表面清理質量符合要求

延長拋射時間至1500s時,可以達到清理效果,但節拍仍超過要求,不能滿足生產需要



六、縮短生產節拍對策


經過更換工裝及各種工藝參數進行試驗驗證,在節拍時間內表面質量改善不明顯,受設備制約,電流及拋丸流量無法再調高,若延長拋丸時間,生產節拍又達不到設定要求,因此經分析研究,決定對設備進行改造。

1)將拋丸器2個7.5kW的電動機更換為2個11kW的電動機,更換2個變頻器,更換帶輪、電器件等配件,使拋丸清理時間可縮短到節拍要求范圍內。

2)根據工裝掛具表面鋼丸擊打痕跡,重新制作拋丸測試板,驗證拋頭鋼丸有效拋射區域。

3)縮小掛具直徑尺寸,調整軸懸掛傾斜角度,零件裝掛時開口朝外,使拋射出來的鋼丸可以正擊內腔、錐面。

4)主動帶輪、從動帶輪工件數由28個/掛改為24個/掛,每層減少一個,以免工件互相遮擋,影響拋丸清理效果。主動帶輪軸、從動帶輪軸工裝由三層15個/掛,改為四層16個/掛。


改造后設備技術參數見表3。

表3  設備改造后技術參數



七、最終工藝驗證結果


設備改造完成后,通過對拋頭角度、頻率、電流等工藝參數再次優化,對4種工件進行了總計約1000件的小批量工藝驗證,結果見表4。


表4  最終工藝驗證結果

工件

工藝參數

每掛件數及節拍

驗證結果

主動帶輪

1)電流值:

NO.1:22A

NO.2:20A

2)頻率:55Hz

3)拋頭角度:

  上45°,下55°

4)三點停止:

  前停止175s

  中停止175s

  后停止175s

24件/掛

拋丸525s,節拍21.875s/件

 

1)工件表面無銹跡、水印

2)節拍符合要求

3)驗證合格

從動帶輪

24件/掛

拋丸525s,節拍21.875s/件

從動帶輪軸

16件/掛

拋丸525s,節拍32.8125s/件

主動帶輪軸

16件/掛

拋丸525s,工件大端深孔內仍有少量印痕,反方向再拋120s后去除,節拍40.3125s/件

1)工件表面無銹跡、水印

2)節拍超過設定要求,可接受

主動帶輪軸拋丸525s,工件表面無銹跡、水印,但一些工件大端深孔內仍有少量印痕。反方向再拋丸120s,印痕基本清除,但單件節拍40.3s/件,超過了35s/件的設定要求。考慮到4種工件為1套,每套工件總的節拍時間要求為140s,現1套工件實際生產時間為116.875s,總節拍時間在要求范圍內。


八、結束語


拋丸工藝驗證是個重要的工藝過程,在不同的工藝參數、拋射強度和覆蓋率下進行取樣,以確定哪一個因素組合能得到更好的表面質量。

通常拋丸電流直接反應拋丸量,一般調校時會將上下拋丸器的電流值調成一致,但實際上由于下拋丸器是將鋼丸向上拋出,在相同載荷下,拋出的鋼丸比上拋丸器少,因此為使上下工件的表面質量更趨一致,我們初始時將下拋丸器的電流值調成比上拋丸器大了約5%。在實際工藝驗證過程中,發現上層的工件表面水印比下層更難去除,為此反過來將上拋丸器的電流值調成比下拋丸器大了約10%,使上下工件的表面質量趨于一致。

在工藝驗證過程中,發現通過調整工裝和工藝參數,將電流和拋丸流量調至最大,工件表面質量、節拍也未全部達到要求,最終進行設備改造,更換了更大功率的電動機,工藝驗證表明,設備可滿足產品質量及節拍的要求,解決了拋丸后工件表面殘留水印的問題。設備改造后已投產4個月,累計生產已超22萬件,效果良好。

作者:張政、張馳

單位:柳州五菱汽車工業有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司


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