在齒輪滲碳過程中,由于設(shè)備出現(xiàn)故障無法淬火,在860℃碳勢Cp=0.8%時(shí)保溫10h,設(shè)備修復(fù)結(jié)束。將工件降溫、淬火、回火后,檢驗(yàn)試樣發(fā)現(xiàn),試樣有效硬化層深度3.192mm,合格(見表1),但滲層中出現(xiàn)網(wǎng)狀碳化物,超出標(biāo)準(zhǔn)要求,不合格。如圖1所示。
(a)滲層中出現(xiàn)的網(wǎng)狀碳化物
(b)滲層中出現(xiàn)的碳化物
圖 1
1.網(wǎng)狀碳化物形成的原因
由于860℃碳勢Cp=0.8%保溫時(shí),碳勢比較高,碳的溶解度比滲碳時(shí)925℃低很多,所以多余的碳形成碳化物在晶界上析出。如圖1所示 。
2.網(wǎng)狀碳化物的消除方法
將有碳化物的試樣從試樣孔放入爐內(nèi),在氮?dú)獗Wo(hù)下,在925℃碳勢Cp=0.7%的氣氛中擴(kuò)散3h后從試樣孔取出,空冷。發(fā)現(xiàn)原先的碳化物明顯減少。如圖2所示,證明高溫低碳勢擴(kuò)散對碳化物的消除作用比較大。
(a)在925℃碳勢Cp=0.7%擴(kuò)散后的碳化物
(b)在925℃碳勢Cp=0.7%擴(kuò)散后的碳化物
圖 2
根據(jù)試樣試驗(yàn)的效果,我們將工件在925℃碳勢Cp=0.65%氣氛中,在氮?dú)獗Wo(hù)下擴(kuò)散,中間每隔一段時(shí)間從試樣孔取樣檢查,跟蹤碳化物變化情況,直到20h時(shí),檢驗(yàn)試樣發(fā)現(xiàn)碳化物完全消除。將工件降溫、淬火、回火,檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)碳化物完全消除,合格。如圖3a所示。有效硬化層深度3.219mm,合格,如表2所示。表面氧化層深度22.05um,合格,如圖3b所示。
(a)925℃碳勢Cp=0.65%擴(kuò)散20h后滲層組織
b)氮?dú)獗Wo(hù)下,擴(kuò)散后氧化層深度
圖 3
3.結(jié)語
(1)通過試驗(yàn)我們發(fā)現(xiàn),高溫低碳勢擴(kuò)散能消除網(wǎng)狀碳化物。
(2)高溫?cái)U(kuò)散時(shí)必須有氮?dú)獗Wo(hù),這樣在高溫下才能確保工件氧化最小化。
(3)制定合理工藝,確保高溫低碳勢擴(kuò)散時(shí)滲層的增加能盡可能的小,避免滲層超標(biāo)。
作者:薄文麗
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