實例:鐘形殼淬火感應器及夾具的設計
為了增大汽車轉矩,均會使用到驅動橋總成,目前采用最多的是球籠式驅動橋總成。此種驅動橋總成不論是圓弧球道還是直球道,都較好地解決了等速傳動問題,并且傳遞工作角度大、效率高。但由于鐘形殼大多采用花鍵聯接,表面潤滑效果差,影響了整體的扭矩性能,為此我們采用感應淬火工藝對其進行淬火以提高其硬度、耐磨性和使用壽命。本文所涉及的一種汽車鐘形殼零件屬空心軸類,壁厚為11.5mm,同時硬化區域內有楞,應該說在感應淬火區域內很忌諱有薄壁、臺階等結構存在,這些結構經常是淬火裂紋的根源。但由于零件的功能需要,這些結構又必須存在,導致其淬火工藝難度加大。為避免尖角效應產生的過熱和淬火裂紋,我們從感應器結構及淬火工藝上進行了設計,并對其淬火工藝進行了研究。
圖1為一種汽車鐘形殼零件結構,圖中A、B兩段所示區域要求進行感應淬火,圖1中A段感應淬火(軸類+臺階),且凸臺及端面的淬硬層要求連續。對于軸類零件來說,一般要求硬化層較深。而滲碳等化學熱處理常因硬化層太淺而較少采用,火焰表面淬火的質量又遠不及表面感應淬火易于控制,故軸類零件很適宜采用感應表面硬化處理。軸類零件經過感應加熱表面淬火后,不僅在表層上會獲得高的硬度、強度和耐磨性,而且還具有一定的殘余壓應力,但心部則保持高的塑性和韌性。所有這些性能對軸類零件在疲勞和磨損以及沖擊條件下工作來說,不僅是必要的,而且是十分有利的。
圖1 汽車鐘形殼零件結構
圖1中B段感應淬火屬空心薄壁類零件,感應淬火難點在于孔壁淬透或淬火層過深,否則會發生花鍵變形,為使感應加熱表面淬火后的鐘形殼零件能獲得較高的疲勞性能,必須對硬化層深度、硬化層分布、合理確定硬度以及感應加熱淬火工藝等問題,進行科學分析,才能取得預期的效果。
一、鐘形殼零件技術要求
鐘形殼材質為55鋼,預先熱處理為調質,硬度260~300HBW;A段硬化層深:花鍵層深從齒根處測量(512HV)DS=4.2~6.8mm;臺階處(512HV)DS=1.7~4.8mm;大軸頸處(512HV)DS=0.9mm;B段(內腔,550HV)硬化層深DS=1.5~2.6mm(前后各0~5mm過渡區);硬化層深度:首檢檢測時淬硬層要達到中差,淬硬層形狀達到圖樣要求。熱處理硬度均為60~64HRC。毛坯鍛造退火→鉆中心孔→車外圓→車端面→車內腔面→滾壓花鍵→滾壓螺紋→車內腔面→倒角→銑滾道→銑倒角→銑倒角→攻螺紋→切卡圈槽→熱處理→精加工→成品→檢驗。
二、存在問題及注意事項
1)帶臺階的軸或軸頸,硬化區最好從臺階根部圓角處開始,以保證獲得最好的疲勞壽命。如根部不需要淬硬,硬化區距圓角處距離應當在0~5mm,以避免過渡區的拉應力出現在應力集中部位。2)為防止鐘形殼內腔淬透或淬硬層不符合要求(太深或太淺)引起花鍵變形,導致為了消除變形進行拉削修正時,時常發生拉因不動而損壞拉刀現象,對內花鍵的冷卻是關鍵。3)鐘形殼在感應淬火過程中旋轉定位加熱的起始設定,是進一步確保淬火質量的控制、操作方法簡單可靠,易于實施、質量穩定,以及效率高的主要保證因素。綜上所述,圖1中A段(臺階處淬硬層連續)及B段(薄壁內腔)應同時滿足淬火質量要求,因此對其感應器設計及淬火工藝調整有很大的難度,故需進一步工藝試驗研究。
三、工藝研究
鐘形殼花鍵部分加熱感應器結構如圖2所示,鐘形殼內腔部分加熱感應器結構如圖3所示。
圖2 鐘形殼花鍵部分加熱感應器結構
圖3 鐘形殼內腔部分加熱感應器結構
以鐘形殼花鍵部分有效圈為例加以說明,其有效圈分三段:上段加熱工件圓柱體上端一段,此段包角應<150°,當采用180°時,要將間隙放大;中間一段是由兩根立柱來加熱,此立柱上應加裝導磁體;下段加熱軸的圓角部分,此段也要加導磁體。當與圓角相連的法蘭面也要加熱時,此段可分成兩個區段,一段加熱圓角(所加導磁體的開口面向圓角),另一段的截面變成矩形(所加導磁體的開口面向底面),花鍵部分加熱感應器實物如圖4所示,鐘形殼內腔部分加熱感應器實物如圖5所示,鐘形殼淬火用夾具如圖6所示。
圖4 鐘形殼花鍵部分加熱感應器實物
圖5 鐘形殼內腔部分加熱感應器實物
圖6 淬火用夾具
根據圖樣要求,鐘形殼淬火后的硬化層深為0.9~6.8mm,故選用的是中頻淬火機床,如圖7所示。使用的工藝參數見表1。
表1 鐘形殼淬火用工藝參數
圖7 鐘形殼淬火用機床及電源
鐘形殼花鍵部分加熱感應器與處理面間隙:距上端面為2mm;淬火后硬度為53~58HRC,金相取樣如圖8所示,金相組織如圖9所示。
圖8 花鍵金相檢驗取樣
圖9 花鍵金相組織(4級馬氏體)
鐘形殼內腔部分加熱感應器與處理面間隙:距上端面為4mm;淬火后硬度為54~58HRC,金相取樣如圖10所示,金相組織如圖11所示。
圖10 內腔金相檢驗取樣
圖11 內腔金相組織(4級馬氏體)
淬火工藝試驗編程如下:
程序號:00012(鐘形殼花鍵)
N0010 G00X-193.318
N0020 M00
N0030 M03
N0040 G04X4
N0050 M06 S1600
N0060 G04X7.7
N0070 M07
N0080 M18
N0090 G04X17
N0100 M19
N0110 M05
N0120 G28X0.
N0130 M30
程序號:00015(鐘形殼內腔)
N0010 G00X-193.318
N0020 M00
N0030 M03
N0040 G04X4
N0050 M06 S1200
N0060 G04X4.5
N0070 M07
N0080 M18
N0090 G04X15
N0100 M19
N0110 M05
N0120 G28X0
N0130 M30
四、結果分析
2)從27kHz降至6.27kHz,是為了增加淬火層深。3)與感應器距離增加1mm,是為了上端淬火層深加大、底部溫度下降。4)噴水時間加長,是為了試件冷卻。15s時工件余溫太高,會產生低溫回火。技術要求淬硬層深為1.5~2.6mm,實際測量為1.8~3.2mm。
五、結束語
首先,由于該零件上同時有端面及凸緣感應淬火疑難結構的存在,導致在實施局部感應淬火時,易產生尖角效應,即在局部感應淬火時,位于尖角處的電流密集,易產生過熱或過燒現象,甚至產生淬火裂紋,故感應加熱工藝存在一定難度。其次,淬火長度不夠,不合格。上端要求1~5mm未淬到。下端要求10.5mm淬火長度,實際為7.8mm,需增加淬火長度。通過調整感應器長度,即在感應器上端長度增加4mm、下端感應器長度增加3mm的情況下進行試驗,最終使問題得以圓滿解決。最后,通過感應器的設計及導磁體的合理布局,并通過感應器間隙大小及加熱冷卻時間等工藝參數的調整,避免了凸緣處的電流密集及過熱、過燒等現象,防止了淬火裂紋的產生,使得凸緣處感應淬火的淬硬層深度得到有效控制,且淬硬層連續,分布均勻,繼而提升了淬火質量。通過調整零件移動速度,由S1200調至S1300,試驗后結果達到圖樣技術要求。鐘形殼內腔零件裝在心軸上后,心軸噴水孔要一直噴水,對內花鍵進行適宜的冷卻,保證在零件表面加熱時,內花鍵基本不受熱。這種輔助冷卻方法,適用于薄壁零件的感應淬火。程序編制合理,配合優化的工藝參數,滿足了鐘形殼花鍵及內腔所需的淬火硬度、淬硬層深度以及淬火均勻性,且熱處理后變形小,達到了產品設計要求,提高了產品質量。
參考文獻:略。
作者:范潔,夏元偉,梁智杰,宋京霏,梁朋濤,趙海洋
單位:洛陽法拉地感應設備有限公司
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