背景:
兩件35MnB材質(zhì)銷軸,φ38mm,經(jīng)過表面感應(yīng)淬火后+箱式爐回火后,在壓彎測試時出現(xiàn)異常斷裂,彎曲強(qiáng)度和撓度偏低。對斷口進(jìn)行分析。
圖1 樣品宏觀形貌
體式顯微鏡下測量裂紋源位于距離表面12mm和8mm處。
金相分析
在1#、2#斷口后段和3#樣上取橫截面制備金相樣,觀察樣品,發(fā)現(xiàn)1#、2#樣品心部為淬回火組織+鐵素體,鐵素體越往外越減少,1#樣在距離心部約12.09mm的位置往外均為回火馬氏體,2#樣在局里心部約9.97mm的位置往外均為回火馬氏體。
電鏡分析
用掃描電鏡觀察斷口,發(fā)現(xiàn)1#樣品有兩處裂紋源,其中一處為球狀夾雜物,夾雜物直徑約74μm,另一處裂紋源為一凹坑,凹坑直徑約86μm,凹坑內(nèi)有殘留的夾雜物,裂紋源處斷口為準(zhǔn)解理斷口,擴(kuò)展區(qū)斷口為韌窩斷口,瞬斷區(qū)斷口為韌窩斷口,形貌如圖5;2#樣品裂紋源處為一凹坑,凹坑最大寬度約314μm,凹坑內(nèi)殘留少量夾雜物,裂紋源處斷口為準(zhǔn)解理斷口,擴(kuò)展區(qū)斷口為韌窩斷口,瞬斷區(qū)斷口為韌窩斷口,形貌如圖6。三處夾雜物成分詳見能譜報告。
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小結(jié):
夾雜物為導(dǎo)致壓彎性能不合格主要因素,呈單顆粒圓形,屬于Ds類,尺寸比較大,冶煉過程可能存在下渣。從夾雜物元素看,可能有CaO·Al2O3混合物、MgO、硫化物,屬于煉鋼較常見類型。需控制精煉過程,得到更純凈鋼材。
文章來源:材子筆記
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