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高強度螺栓斷裂失效分析

高強度螺栓連接是繼鉚接、焊接之后發展起來的一種鋼結構連接形式,具有施工簡單、可拆卸、承載大、耐疲勞、安全等優點.因此,高強度螺栓連接已發展成為鋼結構工程安裝的主要手段某重型汽車推力桿螺栓在裝配過程中發生斷裂失效,螺栓材料為42CrMo合金結構鋼,裝配力矩要求為(535±50)N?m,加工工藝過程為熱墩成型→磨滾花直徑→滾花→熱處理→酸洗→磨光桿→滾螺紋→探傷→鍍鋅→包裝。為了找出該高強度螺栓斷裂失效的原因,筆者采用斷口宏微觀分析、金相檢驗、化學成分分析、力學性能試驗等方法,對該斷裂失效螺栓進行了檢驗和分析,以避免類似斷裂失效的再次發生.

1 理化檢驗

1.1 斷口宏觀觀察

    斷裂螺栓的整體形貌如圖1所示,斷口宏觀形貌如圖2所示,螺母宏觀形貌如圖3所示.可見斷裂發生在螺栓頭桿結合部,螺栓其余部位未見磕碰、彎曲等異常;斷口不平齊,斷面上無先期斷口,無宏觀塑性變形;螺栓頭部墊圈部位不均勻附著黑色污物,此污物應為裝配時與推力桿擠壓、摩擦而黏附的推力桿表面漆膜.

1.2 化學成分分析

    為確定高強度螺栓化學成分是否合格,從斷裂高強度螺栓及同批次新件上取樣,經三棱落地砂輪機打磨,采用ARL3460型金屬分析儀對試樣進行化學成分分析,結果見表1.可見該高強度螺栓各元素含量均符合GB/T3077-1999?合金結構鋼?對42CrMo鋼成分的技術要求.

1.3 硬度試驗

    對該斷裂螺栓及同批次6件完好的高強度螺栓的六角面進行硬度試驗,6件完好的高強度螺栓所用材料、熱處理工藝均與斷裂螺栓一致,只是長度不一致.根據螺栓長度的不一致,分別命名為長1,長2,中1,中2,短1,短2.經三棱落地砂輪機和不同粒度砂紙打磨,采用TH320洛氏硬度計進行硬度試驗,結果見表2.可見該斷裂螺栓與6件完好螺栓的硬度均符合GB/T3098.1-2010技術要求,但接近上限.


1.4 金相檢驗

    分別從該高強度螺栓斷裂件、同批次新螺栓件上取樣,試樣經拋光、侵蝕后在OlympusGX51F型光學顯微鏡下進行觀察,圖4是斷裂高強度螺栓的基體顯微組織形貌,圖5是同批次新螺栓件的基體顯微組織形貌.可見所有螺栓的基體顯微組織均為中等粗細的、均勻的回火索氏體及塊狀鐵素體.

1.5 最小拉力載荷試驗

    采用型號為CMT5305的微機控制電子萬能試驗機分別對長1,長2,短1,短2螺栓進行最小拉力載荷試驗及緊固件保證應力試驗,結果如下.

(1)長1螺栓:加載至最小拉力載荷33.2kN并且保持15s,繼續加載至最大拉力載荷36.6kN時于螺紋段未旋合處斷裂;

(2)長2螺栓:加載至最小拉力載荷33.2kN并且保持15s,繼續加載至最大拉力載荷36.5kN時于螺紋段未旋合處斷裂;

(3)短1螺栓:加載至最小拉力載荷33.2kN并且保持15s,繼續加載至最大拉力載荷35.5kN時于螺紋段未旋合處斷裂;

(4)短2螺栓:加載至最小拉力載荷33.2kN并且保持15s,繼續加載至最大拉力載荷36.3kN時于螺紋段未旋合處斷裂.

    上述試驗結果均符合GB/T3098.1-2010?緊固件機械性能螺栓、螺釘和螺柱?中的相關技術要求.

1.6 沖擊試驗

    隨機抽取兩個同批次未經使用的高強度螺栓,分別命名為1號螺栓和2號螺栓,并加工成標準拉力試樣棒,采用ZBCG2302G2型擺錘沖擊試驗機進行沖擊試驗,結果見表3.可見其沖擊吸收能量符合GB/T3098.1-2010?緊固件機械性能螺栓、螺釘和螺柱?中的相關技術要求.

1.7 斷口微觀形貌分析

    將斷裂的高強度螺栓斷口用超聲波清洗后置于SEM6610掃描電鏡內進行觀察,斷口微觀形貌如圖6所示.可見其開裂部位有很多撕裂棱,以解理形貌為主,另存在沿晶斷裂特征及韌窩形貌,未發現氫脆斷裂的典型特征形貌[2].未經使用的高強度螺栓的沖擊試樣斷口微觀形貌如圖7所示,可見,其微觀形貌也是以解理和韌窩為主.

1.8 裝配扭矩測試

    在裝配現場用經計量校驗合格的扭矩扳手隨機對7件安裝完畢的螺栓進行擰緊扭矩檢測,擰緊扭矩的工藝要求為(535±50)N?m,具體檢測結果如圖8所示.可見擰緊力矩波動范圍較大,其中4件螺栓的擰緊力矩不符合工藝要求,存在過度擰緊現象,這會增加螺栓發生一次性斷裂的風險.


1.9 螺栓圓角半徑R 值檢測

    從斷裂螺栓同批次未經使用的螺栓中隨機抽?。都侣菟?分別編號為1~6號.用R 規測量其頭桿結合處的R 值,檢測結果見表4.可見,螺栓的六角頭部與桿部結合處的R 值波動范圍大,部分螺栓的R 值不能滿足GB/T3098.1-2010要求,增加了螺栓發生一次性斷裂的風險.

1.10 高強度螺栓生產現場考察

    為進一步查找該高強度螺栓斷裂的原因,對高強度螺栓生產現場進行考察,在螺栓生產過程中發現高強度螺栓熱墩模具工作面有R 角成型面磨損、熱疲勞裂紋等缺陷,模具支撐面磨損、銹蝕嚴重,有用膠帶調整的現象,如圖9和圖10所示,且生產現場未對螺栓頭桿結合部R 值進行控制.這些缺陷使得模具無法保證螺栓同軸度、垂直度等尺寸穩定性,會對產品質量造成影響,增加螺栓發生斷裂的風險.

2 分析與討論

    通過以上理化檢驗結果可知,該螺栓的化學成分、顯微組織、力學性能和硬度均符合GB/T3098.1-2010技術要求,但是硬度偏高,接近上限.斷口的宏、微觀分析結果表明,斷裂是從應力集中程度較高的螺紋槽圓弧倒角處啟裂,啟裂部位有很多撕裂棱,以解理形貌為主,且存在沿晶斷裂特征,該螺栓在受力時發生沿晶斷裂.斷口的宏、微觀分析結果還表明,當斷裂從裂紋源處啟裂之后,裂紋以快速、失穩方式進行擴展直至斷裂.材料內部存在晶粒偏粗,晶界偏

析的缺陷,導致了材料實際應用應力降低,這也是裂紋快速失穩擴展的先決條件.微裂紋的形成與冶煉時除氣、造渣不徹底有關.理化檢驗結果還表明,螺栓的裝配扭緊力矩波動范圍大,存在過擰現象;螺栓頭桿結合處圓角半徑R 值波動大,部分不符合標準要求,螺栓生產過程中存在不能有效控制尺寸精度的問題.以上所有因素最終導致螺栓發生斷裂。

3 結論及建議

    該螺栓基體硬度偏高,頭桿結合處螺栓倒角處圓角半徑偏小,在大扭矩的裝配下,扭轉和彎曲綜合應力使得螺栓從應力集中程度較高的螺紋槽圓弧倒角處啟裂,隨后裂紋以快速、失穩的方式進行擴展,直至螺栓最終斷裂.

    建議將螺栓基體硬度控制在技術規范要求的靠近下限的范圍內,使螺栓保證強度的同時,韌性也得到一定的改善;在不影響裝配的情況下,適當增加圓角半徑R 值,同時要求螺栓生產廠家嚴格按照相關技術要求加工R 角,保證該尺寸的符合性及穩定性;在螺栓裝配時,嚴格按照工藝文件的要求進行操作,以防止裝配扭矩過大的情況發生.

本文作者:齊延生,胡曉峰,王 靜,慕 松

(陜西重型汽車有限公司,西安)

文章來源:智能緊固件及緊固工具


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