在齒輪滲碳過程中,由于設備出現故障無法淬火,在860℃碳勢Cp=0.8%時保溫10h,設備修復結束。將工件降溫、淬火、回火后,檢驗試樣發現,試樣有效硬化層深度3.192mm,合格(見表1),但滲層中出現網狀碳化物,超出標準要求,不合格。如圖1所示。
(a)滲層中出現的網狀碳化物
(b)滲層中出現的碳化物
圖 1
1.網狀碳化物形成的原因
由于860℃碳勢Cp=0.8%保溫時,碳勢比較高,碳的溶解度比滲碳時925℃低很多,所以多余的碳形成碳化物在晶界上析出。如圖1所示 。
2.網狀碳化物的消除方法
將有碳化物的試樣從試樣孔放入爐內,在氮氣保護下,在925℃碳勢Cp=0.7%的氣氛中擴散3h后從試樣孔取出,空冷。發現原先的碳化物明顯減少。如圖2所示,證明高溫低碳勢擴散對碳化物的消除作用比較大。
(a)在925℃碳勢Cp=0.7%擴散后的碳化物
(b)在925℃碳勢Cp=0.7%擴散后的碳化物
圖 2
根據試樣試驗的效果,我們將工件在925℃碳勢Cp=0.65%氣氛中,在氮氣保護下擴散,中間每隔一段時間從試樣孔取樣檢查,跟蹤碳化物變化情況,直到20h時,檢驗試樣發現碳化物完全消除。將工件降溫、淬火、回火,檢驗發現碳化物完全消除,合格。如圖3a所示。有效硬化層深度3.219mm,合格,如表2所示。表面氧化層深度22.05um,合格,如圖3b所示。
(a)925℃碳勢Cp=0.65%擴散20h后滲層組織
b)氮氣保護下,擴散后氧化層深度
圖 3
3.結語
(1)通過試驗我們發現,高溫低碳勢擴散能消除網狀碳化物。
(2)高溫擴散時必須有氮氣保護,這樣在高溫下才能確保工件氧化最小化。
(3)制定合理工藝,確保高溫低碳勢擴散時滲層的增加能盡可能的小,避免滲層超標。
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