重復淬火對材料SAE4130的性能影響
SAE4130相當于中國牌號30CrMO相當于日本SCM430,我單位生產的某SAE4130零件抗拉強度、屈服強度、伸長率、脫碳層的指標要求高,對熱處理操作提出了苛刻的要求。原來處理的零件經常因抗拉強度偏高多次回火后才能達到指標要求,偶爾有因屈服強度偏低而需再次淬火。為使得多次淬火返工能有依據,特進行重復淬火的工藝試驗。工藝試驗后對試樣進行金相以及各項機械性能指標的檢測,各項指標合格,給返工提供了依據,同時也積累了生產經驗。
對3.2mm厚的SAE4130板材制成的封閉容器進行多次試驗,試驗后從中加工拉伸試片。圖1所示為容器形狀示意圖。
圖1 試驗容器外形圖
航標中規定“制件允許重復熱處理。重復淬火次數,對于厚度大于1mm的零件,允許不超過二次;對于厚度小于或等于1mm的制件,僅允許一次”。零件用3.2mm厚板材,按標準可以進行重復二次淬火(即共淬火三次)。我們采用模擬零件的容器(見圖1 )進行多次淬火+回火的工藝試驗,確認返工是否對材料組織、性能造成不良影響,是否能達到要求的指標σb≤1230MPa、σ0.2≥1030MPa、δ5≥7%。
1.工藝試驗
(1)工藝試驗方法
拉伸試樣的形狀、尺寸和實驗方法按GB228-1976進行,用WE-100B萬能拉伸試驗機測定各力學性能;用FUTURE-TECH FM-700型硬度計按GB224-87進行脫碳層測試。用DMI5000M金相顯微鏡檢查金相組織。
(2)試驗工藝
采用進口的愛協林可控氣氛熱處理爐進行氣氛保護淬火。采用下列工藝進行一次、二次、三次淬火,后進行回火。
淬火:850~860℃,90~110min , 油淬。
回火:460~500℃,60~70min , 空冷。
各碳勢控制參數為:甲醇為1.0~1.6l/h,丙酮為0.3~0.9 l/h,氮氣為1.1 ~1.4m3/h,爐壓是1000~1500Pa,碳勢0. 4%~0.5%。
(3)試驗內容
分別取三個容器(容器編號為1#、2#和3#)進行一次、二次、三次淬火+回火處理,試驗后檢查金相組織、脫碳、機械性能,并作對比分析。
2.試驗結果
(1)多次淬火回火后力學性能結果見表1。
表1 多次淬火回火結果對照
容器 編號 | 力學性能結果 | 檢查 項目 | 備注 | ||
σb/MPa | σ0.2/MPa | δ5(%) | |||
1 | 1227 | 1190 | 10 | 脫碳, 力學性能 | 一次淬火 合格 |
1199 | 1173 | 11 | |||
1205 | 1179 | 11 | |||
2 | 1148 | 1104 | 9.3 | 二次淬火 合格 | |
1131 | 1089 | 11 | |||
1153 | 1106 | 9.4 | |||
3 | 1227 | 1170 | 8.9 | 三次淬火 合格 | |
1217 | 1166 | 9.2 | |||
1202 | 1143 | 8.9 |
(2)試驗結果及分析
圖2為一次淬火回火(1#)、二次淬火回火(2#)和三次淬火回火(3#)試驗容器金相組織及晶粒度照片,各容器金相組織及晶粒度的對照見表2。
圖2 1~3次重復淬火后的組織及晶粒度
表2 幾次淬火回火后金相組織及晶粒度的對照表
容器編號 | 金相組織 | 晶粒度 |
1 | 回火索氏體 | 10級 |
2 | 回火索氏體 | 10級,晶界加粗 |
3 | 回火索氏體 | 9級,晶界加粗 |
從對照表中可以看出三次淬火后的晶粒要比一次的低1級,但仍能達到9級,仍屬于細晶粒。進行三次淬火回火后與一次淬火回火后組織無明顯差異。
依據此次工藝試驗,對某爐強度偏低的零件進行了三次淬火處理,返工后零件合格。經過對零件后續加工進行跟蹤,至后續爆破工序,抽取零件進行爆破,爆破結果合格。驗證產品能夠滿足設計使用要求。
3.結語
經過此次工藝試驗,驗證了SAE4130化學成分正常時可以重復1~2次淬火,中間無需退火、正火。每次淬火后需按工藝正常回火,壓力零件進行3次淬火后,材料組織正常,爆破抽驗合格,滿足設計使用性能。此次試驗,為產品的生產提供了經驗積累,給零件返工提供了依據。
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